(1)流程。選礦廠(chǎng)精礦經(jīng)過(guò)濾脫水后,匯入新老精礦倉,然后通過(guò)抓斗、圓盤(pán)、皮帶輸送到燒結、球團。 選礦廠(chǎng)尾礦全部集中用4臺Φ53m濃縮機濃縮到濃度18%一20%(溢流固體含量為055~0 8%),通過(guò)一級總砂泵站,采用200Z-I-A70渣漿泵與2條全長(cháng)4000m的p600mm管道(1條生產(chǎn),l條備用)輸送到尾礦庫。
濃縮機溢流經(jīng)環(huán)水泵站加壓,返回主廠(chǎng)使用。尾礦庫澄清水固體含量小于02%,通過(guò)水泵抽回選礦廠(chǎng)作為同水使用。
(2)主要設備及技術(shù)指標。尾礦系統主要設備及參數見(jiàn)表12。
(3)工藝流程改造過(guò)程及特點(diǎn)?;厮嫘滤?
一是供料車(chē)間使用丁部分回水,選礦廠(chǎng)原來(lái)一直是使用新水過(guò)濾,由于尾礦庫回水自流,其固體懸浮物基本穩定在0.2%以下,因此,1983年4月將供給主廠(chǎng)房Il個(gè)系列精礦過(guò)濾用的清水設施與回水聯(lián)通,取消水源池l臺16JD490×3深井泵及1臺12SH-6加壓泵,用回水代替部分新水,使新水用量比例由20%降到15%。
二是8PSJ膠泵密封使用了部分回水,擔負選礦廠(chǎng)礦裝、尾礦輸送的8 PSJ膠泵,目前中國大多數選礦廠(chǎng)仍采用高壓水封。而腔泵普遍存在的問(wèn)題是填料逐漸泄漏,磨損率高,經(jīng)常漏水、漏礦,成為選礦廠(chǎng)一個(gè)重要的泄漏點(diǎn)。
1983年,選礦廠(chǎng)自行研制成全國的螺紋密封,有效地防止丁礦漿的泄漏,并取消了高壓水泵,以少量低壓回水取代了大量的高壓清水,按全廠(chǎng)運 行64臺8PSJ膠泵計算,每臺泵平均每小時(shí)節水287m3,節電5.2kWh。
廠(chǎng)家地址:中國鄭州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區檀香路8號,咨詢(xún)電話(huà):0371-67772727